硫磺粉尘爆炸事故剖析及对策(一)
详细内容
事故概况(1)
沧州炼油厂有两套硫磺回收装置,共用一台成型结片机,生产能力7500t/年。成型部分包括成型结片机(二楼),包装间和成品库(一楼),包装间和成品库混用。
2001年6月23日14时10分,一民工在没有戴防火帽的情况下,将外运硫磺的货车开进硫磺成品库,引起成品库内小范围闪爆,幸无人员伤亡。
2003年1月19日10时30分,一电工在拆修成型结片机顶部引风线上的轴流风机时,产生电火花,引起引风线内硫磺粉尘爆炸,爆炸产生的冲击波将现场一名临时工推出1.5m远,所幸有护栏保护,未造成伤亡。
现场情况(2)
1 粉尘浓度:经检测,两次事故状态下,现场硫磺粉尘浓度分别为39g/m3,41g/m3,均超出爆炸下限(35g/m3)。
硫磺粉尘的形成:
a)液硫经过喷射管分布到成型机转鼓上,一部分硫磺蒸气经引风线吸入后送到高点放空,因此在引风线尤其是轴流风机处形成硫磺粉尘。
b)液硫经过喷射管分布到转鼓上,经刮刀切片成型,切片时形成大量粉尘。
c)硫磺经过刮刀切片成型后,经一高6m的方形疏通钢管落入包装间的成品袋内,这是形成硫磺粉尘的主要原因。
硫磺成型示意图如图1。
图1 硫磺成型示意图
2 现场电线及设备接地情况:部分电线绝缘老化,极易产生电火花。另外,轴流风机上的接地线裸露部分腐蚀严重、特别是与接地镀锌钢管的焊点处腐蚀尤其严重,基本失去导电性能。
腐蚀机理:液硫在进入结片机的过程中,有微量H2S和SO2,而成型部分必须有蒸汽保护,H2S和SO2与水反应生成氢硫酸和亚硫酸等腐蚀性弱酸,它们与空气中的氧共同与金属反应。