M7140型磨床电气改造(一)
详细内容
M7140磨床电气改造
摘要 由于小型PLC价格低廉,性能稳定,故现己广泛应用于对单台设备电气控制中。本文通过使用PLC对M7140型磨床的电气改造的设计分析,阐述了用PLC对旧设备控制的可行性及优点。
关健词磨床 PLC 自动化
本公司有一台型号为M7140的磨床,由于使用十几年,其电气控制部份己残破不堪,故障不断。鉴于该磨床其原有的继电器控制方式接线复杂,故障多,原接线线号己模糊不清,元件过时难以更换等问题,简单修复已难以做到。于是,由本人提议用PLC代替原有继电器控制方式,重新布线,彻底改造。经领导同意,于今年九月由本公司电工班负责对该磨床进行了电气控制改造。
一、磨床构造
如图1所示

本机床采用拖板作横向运动的十字形工作台布局,工作台在拖板上作纵向往复运动,磨头只作垂直升降运动。床身为T字形箱式结构,立柱为双层壁。
主轴由装入式电机直接驱动,采用宽边砂轮既可用于粗磨,具有高生产率,亦可进行精密磨削,获得较高的加工精度。磨头有液压自动垂直进给,零位尺寸控制和快速升降装置。工作台纵向往复运动采用液压传动和开式油路系统,可无级调速。拖板的横向运动采用电气传动,断续进给量可以无级调节,并有手动微进给机构。磨头上装有液压砂轮修整器,修整速度能无级调节,砂轮可精细修整。工作平稳,使用方便
二、磨床机械传动系统磨床机械传动系统(见图2)
1、主轴由装入式电机直接驱动,转速为1460转/分。

图2 机械传动系统
2、工作台的手摇往复运动:
转动纵向手轮“C”,通过齿轮轴 ⑻、齿条⑺直接带动工作台纵向移动,手轮每转一转工作台移动75毫米。
3、拖板的横向进给运动:
⑴手动粗进给:
推动手柄套使插销插入插盘,转动横向手轮“B”通过丝杠⒂、螺母⒁直接带动拖板前后移动,手轮每转一转拖板进给5毫米,刻度盘每转一格进给0.05毫米。
⑵手动进给:
扳动蜗杆座手柄,使蜗杆⑼与斜齿轮⑽啮合。转动蜗杆手把“D”,经过蜗杆,斜齿轮减速(I=1/50)再通过丝杆⒂、螺母⒁带动拖移动,手把每转一格拖板进给0.002毫米。
⑶机动进给:
借助拖板前部的电动机经过一对下交斜齿轮⑾、⑿减速(I=1/50)。直接传动丝杆⒂带动拖板移动。拖板连续移动速度为1.4米/分,继续进给量由电气控制,在2—20毫米/次范围内可以无级调节。
4、磨头垂直进给运动:
转动升降手轮“A”通过立柱底部的蜗杆⑴、蜗轮⑵减