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高压变频器在油田注水泵上的应用(下)(一)

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3 、现场情况和节能效果统计
针对现场存在的问题,系统优化改造主要需解决两方面的问题:第一,在满足系统配注水量的基础上尽可能减少排量损失;第二,在满足注水压力的前提下尽可能减少泵管压差,即减少压力损失。系统优化拟从动能和势能两方面同时入手,尽可能降低能耗、提高系统效率。
3.1 现场的系统构成

系统闭环控制过程如下:由智能传感器对各运行注水泵进行实时数据监控和处理,即采集和传输注水泵、站的运行参数,如:泵的排量 Q 单、电机电流 I 、泵进、出口压力 P 泵,注水站出口干压 P 干、总排量 Q 总、平均单耗等,并将这些控制参数( Q 单、 I 、 P 泵, P 干、 Q 总、)与其期望值及泵本身的特性曲线进行对比和优化计算。其中,注水站干压和总流量是系统所需监测和控制的两个最主要参数。本系统中,一方面在泵出口管线上安装一只高可靠性压力传感器,将实测的压力信号与系统的配注压力(期望值)相比,并将其差值送往过程参数调节器( PID )进行比例和积分运算,最后将输出结果送给可编程控制器( PLC );另一方面在泵入口管线上安装一只流量计,用于监测系统实际总流量,将该值与系统配注量的差值再进行一次 PID 整定,最后将输出结果送给 PLC 。 PLC 根据所接收的两个 PID 整定信号,利用模糊推理的方法,在满足系统干压的前提下,系统及时自动调整高压变频器的输出频率从而控制变频泵的转速。由离心泵原理知,泵转速的变化可引起相应的排量变化,通过频率的变化以达到期望的排量值。通过上述闭环控制,使系统的实际压力和排量与系统的配注压力和配注量相接近。系统设计为闭环控制系统,流量和压力为系统的两个主要参数,将系统实测的流量和压力信号与地质要求的流量和压力(期望值)进行双 PID 调节;通过模糊推理的方法自动寻优控制,根据推理结果,系统及时自动调整高压变频器的输出,并自动计算出变频器的最佳运行频率。
3.2 节电效果分析
3.2.1 由功率和转速的立方成比例:
p 1 /p 2 μ (n 1 /n 2 ) 3 (其中, n 为机泵转速, p 为输出功率)
  可知,泵的功率变化与转速的三次方成正比,也就是说,当泵的转速下降 1 个单位,则泵的功率将以该单位的三次方的关系下降。而变频调速正式通过变频器改变电源的频率来控制泵的转速,这充分说明变频调速是节能的最好方法。
3.2.2 系统效率提高,单耗降低
  系统通过高压变频装置改造后,使各泵在高效区运行的前提下满足系统的注水量,有效提高了系统效率,降低系统单耗。据分析计算,系统改造后可实现 注水单耗平均降低 0.2~0.4kW/h ,取平均值 0.3kW/h , 每天 注水量平均为 4100 m 3 /d , ,每度电以 0.5 元计,则一年可以节约电费为:
4100 ′ 365 ′ 0.3 ′ 0.5=22.4 万元(人民币)
3.2.3 调整多余水量,节约电能
  每天平均注水量为 4100 m 3 /d , 由于要求的 注水量的波动较大(有时需要注 2600 m 3 /d ,有时又需要注 5500 m 3 /d )且变化频繁(一周或几天一变)。对该站实施高压变频改造,可根据站外要求的水量灵活调整站内泵的运行,使之在满足系统压力要求的前提下尽可能与要求的注水量一致,重大程度减少电能和水源的浪费。
  当要求注 3600 m 3 /d 水时,泵的能力大于要求的水量,将多注 1500m 3 /d ;当要求注 5500 m 3 /d 时,开 1 台泵水量不够,开 2 台泵将多注 2220 m 3 /d 水,都将造成水源和电能的浪费。根据以上数据及站内运行情况推算,为满足配注量,每天平均多注水 1600 m 3 /d , 系统单耗为 7.1 kW/h ,按每度电电费为 0.5 元计,改造前每年约有 150 天水量处于不匹配状态,则通过高压变频调节后年节电费为:
1600 ′ 150 ′ 7.1 ′ 0.5=85.2 万元(人民币)
3.3 实际节电效果
  该变频器于 2004 年 8 月在新三联 2# 注水电机安装正式运行,使用变频器前后的耗电情况统计见下表:

由表 1 ,表 2 可以看出, 2# 注水泵电机安装变频器前后的注水单耗从 6.79 下降到 5.38 ,不考虑其它方面的影响:
节电率 = (安装前耗电 - 安装后耗电) / 安装前耗电 *100 ﹪
=(1244246-698215)/1244246*100 ﹪
=43.88 ﹪
  考虑到注水量各方面条件的影响,实际的节电率与计算值有所不同,但根据现场的运行情况来看,不会有太大的出入,总体的节电效果不会改变的。