炼油厂在应用高压变频调速设备上的探索和经验(下)
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HARSVER-A型变频装置采用单元串联多电平PWM拓扑结构,由若干个低压PWM变频功率单元串联的方式实现直接高压输出,即6kV输出电压每相有7个额定电压为480V的功率单元串联而成,输出相电压3450V,线电压达到6kV左右,装置系统配置如图1。这种技术是目前高压变频领域应有最广泛、最成熟的技术。
图1:HARSVER-A型高压变频调速装置系统图
该调速装置有如下特点:
◆ 变频器为高-高结构,不需输出升压变压器,变频器效率高达96%;
◆42脉冲的整流电路结构,使输入电流波形接近正弦波,总的谐波电流失真低于4%,输入功率因数达0.95以上;
◆逆变器输出采用多电平移相式PWM技术,输出电压接近正弦波。输出电压每个电平台阶只有单元直流母线电压大小,所以dv/dt很小,不需要配置专用滤波装置;
◆采用功率单元串联,而不是功率器件串联,器件承受的最高电压为单元内直流母线的电压,器件不必串联,不存在器件串联引起的均压问题;
◆变频器可以承受30%的电源电压下降而继续运行,变频器的6KV主电源完全失电时,变频器可以在3秒内不停机;
◆采用功率单元旁路技术,多极模块串联,某个模块发生故障时自动旁路运行,大大地提高了系统运行的可靠性;
◆变频装置提供大液晶中文操作界面,功能强,操作方便;
◆装置除变压器外,大部分的元器件采用进口优质产品,保证了整件的质量和可靠性。
四、 变频调速为油厂节电开辟了新途径
我们在主风机电机变频调速的应用上,注意了对主风系统的匹配调整,经过近一段时间的摸索实践,岗位工人已掌握了使用要领,并记录了一些真实准确的数据。
高压变频器于2004年5月的投入使用至今,运行状况非常好,没有发生任何故障。从节电效果看,电机输入电流在10A左右、输入功率在85KW左右,和A、B、C部的经济运行数据的20A左右的输入功率相比,仅为高压不变频的50%,节电效果明显。每天可节电2040度,全月可节电61200度,可节约电费2.57万元。据此推算,全年至少可节电67万度,电费节约将可达到28万元。
五、 结束语:
炼油厂从97年在叶轮给料机上使用变频调速设备,到2003年在锅炉的鼓、引风机、主上水泵、接力风机上大上变频,到今年的主风机高压变频改造,做了许多尝试,积累了大量经验,不仅锻炼了队伍,同时节约了大量电能,为企业的技术进步迈了可喜的一步。我们觉得企业的技术改造潜力很大,只要本着严谨的科学态度认真调研,就一定能收到回报,给企业带来效益。