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高效钢包烘烤装置的研制与应用(一)

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摘 要:高效钢包烘烤装置采用旋流二段燃烧型烧嘴,普通空气助燃,并配备相应的调节控制装置。实践证明,应用改造后的钢包烘烤装置,钢包烘烤时间由100h降为60h,单包混合煤气耗量由23800m3降低到16980m3,保证了钢包的供给,2套烘包装置年效益可达250万元。

1 前言
  济南钢铁集团总公司第一炼钢厂(简称济钢第一炼钢厂)烤包间原有16台立式钢包烘烤装置,为混合煤气—压缩空气燃烧系统,采用普通套筒式混合煤气烧嘴。该烘烤装置存在如下缺陷:在烤包初期和中期基本不供压缩空气,采用自然吸风助燃,空气、煤气混合条件不好,燃烧不完全,造成煤气浪费和钢包盖周围冒火严重,同时污染了周围环境;火焰刚性较差,达不到包底,造成底部烘烤速度过慢,使烤包周期过长;烧嘴调节比小,调节不灵活,当煤气压力偏高或偏低时,不能很好地组织火焰的形状和燃烧过程;烘烤后期用大量的压缩空气助燃,使能源高质低用,造成浪费;所有烘烤装置均无空气、煤气流量及温度检测装置,使得钢包烘烤过程不能定量检测和考核,不利于工艺和设备改进。为此,济钢研制开发了2套新型钢包烘烤装置。
2 高效钢包烘烤装置的研制
2.1 工艺技术要求
  济钢第一炼钢厂钢包内衬为镁铝质耐火浇注料,钢包耐火内衬修补或更换后,为了脱去耐火材料中的水分,得到干燥固结耐火材料,必须按一定的升温曲线对钢包耐火内衬进行均匀烘烤。该工艺要求烘烤装置应具有温度调节控制功能,烧嘴应具有较大的调节比和良好的低负荷燃烧性能,同时由于钢包内衬比较深,要求烧嘴燃烧后的高温烟气均匀地分布到钢包的各个部位。在满足上述技术要求的同时,钢包烘烤装置还应高效节能。为此,采用日本住友金属SSC型高效快速、二段燃烧型烧嘴,同时将压缩空气改为普通空气助燃,并配置相应的调节控制装置。系统控制原理见图1。

图1 系统控制原理
2.2 烧嘴的性能
  每套钢包烘烤装置配1个烧嘴,其性能参数为:
 燃料:高炉、焦炉混合煤气(10500kJ/m3)
 烧嘴型号:SSC-80-M
 燃烧能力:3.35×106kJ/h
 煤气流量:250m3/h
 烧嘴前煤气压力:3000Pa
 空气流量:860m3/h
 烧嘴前空气压力:3000Pa
 新型烧嘴具有下列性能:
(1)烧嘴为旋流二段燃烧型。为了在各种设计工况下都能实现稳定燃烧,助燃空气分为一次风和二次风,并按一定的旋流速度喷出。
(2)调节比大(1:8~1:10)。在低负荷时也能实现稳定安全的燃烧。
(3)升温速度快。由于烧嘴以强旋流喷出燃烧的高温烟气,在钢包内形成强循环气流,加快了对流传热速度,可以实现快速升温。
(4)烘烤温度均匀。该烧嘴在空气流速达到煤气流速的10~15倍时,仍不会脱火,即可以在大空气比的条件下安全燃烧。因此在较低温度时,可以通过增大空气比,在满足温度要求的前提下,产生数量较多的烟气,在较大的温度范围内可以实现均匀烘烤。
(5)烧嘴采用二段燃烧,NOX生成量少,属低NOX型烧嘴。
2.3 检测调节装置
  原空、煤气管道系统缺乏必要的检测调节装置。为了实现烘烤温度控制,增设了基本的计量和调节设备。每套钢包烘烤装置所需检测控制设备主要包括:流量计2个(空气、煤气);调节阀3个;高温热电偶1支;温度指示表1台;流量指示仪2台。
2.4 空煤气管路系统改造
  供风系统采用高压离心通风机9-19N04A,供给高效烧嘴一次风、二次风,取代了原有压缩空气助燃,可以减少供风能耗,2套钢包烘烤装置共用1台助燃风机。对煤气管道进行改造,钢管上部与烧嘴连接处采用软管连接,方便了烤包盖的起升、降落。
3 应用效果与效益分析
3.1 应用效果
  新钢包烘烤装置于2000年9月28日点火投产以来,运行稳定,保证了钢包的正常供给。其烘包曲线如图2所示。烘包时间由100h降到60h左右,较旧烤包系统提高烤包能力40%左右;单包混合煤气耗量由28300m3降低到16980m3,煤气消耗较旧烤包系统降低40%,同时单包节约压缩空气25000m3,钢包烘烤质量也有所提高,包龄由49炉提高到51炉。

图2 烘包曲线
3.2 效益分析
 据统计,济钢第一炼钢厂烤包间年耗煤气成本原为1161万元,新钢包烘烤装置投产后,煤气成本降为938万元,年节约煤气费223万元。
  每套新烘包装置每年可烘包135个,则2套新烘包装置年烘包270个。旧烘烤装置以压缩空气助燃,按照每烘烤1个钢包需压缩空气25000m3计算,压缩空气价格为0.062元/m3,则年节约压缩空气费41.85万元。