海德堡胶印机常见故障分析及排除(上)
详细内容
故障1:纸张到达前规,整台机器就停机
分析:此故障主要是纸未走好及光孔未调整好造成。
1. 故障原因:纸张到达前规时间过早或过晚。
排除方法:点动机器使纸张走到前规处,查看前规回程定位并下落至最低点时,纸张距前规距离是否为4~5mm。如未到5mm,则走纸过慢,反之则走纸过快,可松开操作面两个13mm螺母,借助法兰盘调至标准位置。
2. 故障原因:如纸走到位,可能是前规处光控检测头动作有误。
排除方法:点动机器到前规上摆至定位处,并在前规处放上一张方正度好的纸,并轻轻推至靠住前规处,此时前规处光控检测头的两个光电显示灯应亮。如有一个不亮则说明有一边超前,造成未走到的假象,可顺时针旋转调节螺钉至显示灯亮,再转进1~2圈即可。如另一个光电显示灯亮,则是光控滞后,可逆时针退出调节螺钉即可。
3. 故障原因:如若发现两个光电显示灯时亮时不亮或较暗,则可能是光眼上有纸毛等杂质遮住,致使光电检测出错。
排除方法:可用柔软的布蘸酒精轻擦干净即可。
4. 故障原因:摆动牙开牙过小造成。可点动机器查看,当发现摆动牙下摆至快叼纸时把纸张弹回,则判断是摆动牙造成。
排除方法:点动机器至递纸牙到输纸台板上将叼纸的位置,此时可用90直角规测牙垫与输纸板90位置,用13mm套筒扳手套住叼片杠开牙螺母(操作面),用10丝的螺片塞进牙齿上,再用3mm内六角调整调节螺母,以拉出时的手感有少许阻力为准。
5. 故障原因:若纸走歪斜或纸张毛边都会造成停机。
排除方法:此时可调节飞达及走纸杆,使两边快慢一致即可。
故障2:纸在侧规处拉不到位
1. 故障原因:由于二手机使用时间较长,特别是靠身拉规条磨损严重,造成拉规板顶住下台板而拉规球碰不到拉条。
排除方法:此时可松开拉规条上两个5mm的紧固螺母,将拉规条取下,用0.1mm的钢片(具体视磨损程度而定)做成与拉规条一致形状,并把它紧固在原拉条下面,加适量润滑油紧上即可,经使用效果良好。
2. 故障原因:拉规板起落靠山磨损严重,造成拉纸起落不干脆,也易引起走纸不到位。
排除方法:可拆下拉规板,并在原磨损靠山处加焊1mm厚度,并装于原位即可。
3. 故障原因:侧规拉簧压力过小。
排除方法:顺时针拧紧即可。
4. 故障原因:拉规球偏心调得过高。
排除方法:可转动调至合适即可。
5. 故障原因:特别是印白板纸时,4只毛刷轮压力过重。
排除方法:可适当调轻或往后移至合适位置即可。
条下面,加适量润滑油紧上即可,经使用效果良好。
故障3:CPC上出墨量很大,而实际出墨量却相对较少
1. 故障原因:墨斗片使用时间过长,漏下的油墨在墨斗片下结块,造成出墨量下降。
排除方法:清洗圆柱偏心(共32只)上的积墨,并把脏的海绵条换掉,代之以新的墨斗片即可(墨斗片使用寿命为36小时)。
2. 故障原因:控制出墨量的电机螺纹上有积墨,使螺纹转动不足甚至卡死,造成不出墨或出墨量不均匀。
排除方法:拆开墨斗下的32块挡片(注意:紧固螺纹上的空心套千万别丢失),用针剔除螺纹上的油墨,并清除干净所有积墨,打动CPC,使每个电机都能灵活地从最低出墨量打到最高出墨量,并把槽内加注满黄油,就可长时间保持出墨效果,经使用效果很好。