纳雍发电总厂#3#4机组循环水控制系统处理经过(一)
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2005年4月7日,一厂3、4号机组因DCS公用系统硬件故障,造成#5、#6、#7循环水泵同时跳闸, 3、4号机组“凝汽器真空低”保护动作,停机停炉,全厂甩50%负荷的重大事故。4月8日,3、4号机组并网带负荷120MW后,再次发生#5、#7、#8循泵跳闸事故,由于负荷较低,处理及时,未再造成停机事故。
这两次事故与2005年2月8日4号机组停机事故现象一摸一样,现将各次事故后处理情况汇报如下:
【2月8日事故后处理情况】
1.热控分场在机组运行中制定周密安全措施,重新对循环水系统IO通道进行了分配, 分考虑了危险分散原则,每台循泵和出口液控蝶阀各由单独DO卡件控制,单一卡件故障不会造成多台循泵停运。
2.对卡件故障增加了故障次数累计功能,便于统计分析。
3联系DCS厂家到现场检查分析,判断XDPS系统本身并无故障,此次循环水系统设备异常动作的原因,是接地点附近有大能量的电磁干扰,反窜入远程柜的接地系统,造成继电器吸合。并根据厂家提出4条整改措施全部进行了整改:
⑴ 对循环水泵房内的远程柜接地系统进行了整改,电气提供的接地点接地电阻0.6Ω(厂家要求<2.5Ω)。
⑵ 在远程柜同槽钢间增加厚度至少5mm的胶木板,机柜已完全浮空,机柜同槽钢间固定使用新华公司提供的绝缘螺栓,测绝缘>>250MΩ。
⑶ 将远程柜与低压电气柜用胶木板绝缘隔离。
⑷ 将24V电源接地线接地(即将CG接地铜排与PG接地铜排短接)。
【4月7日事故后处理情况】
1.更换了4台循泵及出口液控蝶阀所在的DO卡件共计4块。
2.厂家要求将#1#2站全部4块Bet卡件与#3#4机DPU1/21#2站Bet互换观察。
3.厂家要求将远程柜光纤盒内两根钢丝加上绝缘。
4.厂家要求控制柜单独接地,电厂各部门协同作业,在循泵房外挖了两个2.5m深的坑,用扁铁打入地下约1米深,单独做环形接地,测量接地电阻为107Ω,均弃置未用。后经厂家现场指定循泵房外电缆沟内接地点(接地电阻0.22Ω),用厂家提供DCS专用接地线接入,路线按厂家指定路线布放,接地前用250V摇表测量机柜绝缘,表计量程打满,绝缘合格。
【历次试验情况】
1.对同一设备同时发启/停指令,观察设备动作情况试验。
⑴ 试验时间:7日17:00、8日10:00
⑵ 试验对象:连通管电动门1、#6循泵(置试验位进行)
⑶ 试验人员:丁建设(新华公司)、荣新瑞(电厂安生部)、蔡健飞(电厂热控)
⑷ 试验方法:在DCS逻辑中将设备的启/停指令连接到同一个操作器,发出信号使启/停指令出口继电器同时带电,在DCS上观察设备动作情况。
⑸ 试验结论:在同一设备的启、停指令出口继电器同时动作时,该设备将反态动作(即运行设备将跳闸、备用设备将自启)。如果循环水系统所有继电器同时带电,各设备动作情况将与事故现象完全相同。
2.远程柜电源切换试验
⑴ 试验时间:8日17:00~22:30
⑵ 试验人员:新华公司技术人员、电厂热控人员
⑶ 试验情况:
对DCS电源分配柜来两路电源(UPS和保安3B段)进行反复切换试验,远程柜各设备工作正常,无报警、无设备误动。
用万用表测量两路电源进线电压:A路(UPS)213V;B路(保安段)193~215V(不稳定);
测量两路电源电缆绝缘:A路,线间及对地电阻500MΩ;B路,线间及对地电阻200MΩ;
⑷ 试验结论:电源切换不会引发卡件故障报警和设备跳闸。