1B引风机事故跳闸报告书
详细内容
1B引风机 事故 跳闸报告书
部门名称:发电部 编制日期:2006.04.11
事件描述 1B引风机事故跳闸
责任 班组 四 值 类 别
障碍 发生时间2006.04.11
发生前相关运行 方式:
机组 负荷500MW,1A/1B引、送、一次风机运行,1A2,1B1引风机润滑油泵运行,1A/1C/1D/1E/1F磨煤机运行。
现象及处理经过:
09:41,立盘发“重要辅机 事故跳闸”报警信号,同时炉膛负压冒正,检查为1B引风机跳闸,检查SCS跳闸逻辑无任何首出,DCS 画面上无电气 “保护报警“信号,闵昌发抢合一次不成功(事后的分析中未及时反映该情况,造成原因上的矛盾与障碍),DCS画面上来电气 “保护报警”信号,立即派人到就地开关 室检查,确认为A相差动保护动作。立即派人对1B引风机测绝缘并联系维修部检查。迅速增大1A引风机出力,当引风机入口静叶增大到64.5%时卡涩,立即派锅炉 巡检就地手摇1B引风机入口静叶后能远操,调整炉膛负压。停运1A磨煤机,机组同时降负荷至450MW。
09:46,1A送风机失速保护动作跳闸,立即手动增大1B送风机出力,机组继续降负荷,投油助燃,调整炉膛压力至正常值。 处理过程中1C/1F磨煤机电流摆动大,集控室明显感觉到磨煤机振动大,在就地无人判断为那一台磨振动的情况下,紧急停运1C磨煤机,减小1F磨煤机煤量后振动减小,维持1F磨煤机暂时运行。(事后证实却为1F磨煤机振动,1C磨煤机未振动)。因启动条件不满足(投油枪时油火检无法检到火), 1A/1B磨煤机无法启动,机组继续降负荷至350MW,恢复1C磨煤机运行正常,联系热工 人员满足1A磨煤机启动条件,启动1A磨煤机后加负荷至420MW,撤除油枪。
10:50,1F振动大,紧急停运。
11:15,经安生部,维修部人员检查确认,1B引风机电机绝缘、直阻合格。经安生部同意后启动1B引风机运行,启动1A送风机运行,启动1B磨煤机运行,逐步恢复负荷至500MW。12:10,负荷至500MW。对所有系统 进行全面检查一遍。
原因分析:
一、 引风机跳闸原因不清。
但经事后DCS操作记录的分析。首次跳闸原因为低油压保护动作跳开1B引风机。第二次跳闸原因为差动动作。
二、 油压低的原因,估计为现场有人乱动引风机油泵事故按钮。在跳掉1B1油泵后,1B2联动,但短时油压下降引起引风机油压保护动作跳掉1B引风机;在1B引风机跳闸后(2″后)该人又将1B2跳开,1B1联动,使油泵恢复原运行方式。三、 差动保护动作原因,估计为CT电缆 较长影响差动保护的测量偏差引起。 四、 引风机抢合后应立即汇报,有利于引风机差动保护动作后的原因判断 五、 同时在抢合前未检查确认引风机跳闸原因,在抢合后,引风机差动保护动作后将引风机第一次跳闸的首出原因覆盖,造成第一次跳闸原因不明,同时由于综合保护上只有“差动”动作,故认为第一次跳闸原因使差动动作,抢合指令发出后,开关未动作,实际上开关在合上后由于差动保护动作跳闸。
存在问题 防范措施 及改进建议
对重要辅机跳闸事故预想不到位
1、对引风机跳闸后没意识到送风机失速保护会动作
2、做事故预想比较单一,应急加强可能的综合事故的预想,如风机跳闸在遇到磨机振动等
1、根据下发事故预案结合现场制定更具有操作性的预案操作细则。
2、多利用仿真机进行演练,提高事故应急的处理能力。
3、监盘人员之间多进行交流,并有明确分工,在遇到事故的情况下,自动进入角色。
对磨煤机振动的应急处理不够熟练
1、巡检必须熟练就地磨辊的提升操作。
2、就地加强石子煤的排放。
3、监盘人员必须密切监视各运行磨煤机电流、差压、及磨出口温度,差压不能超过5KPa运行,并针对F磨振动多加强就地监视,并适当减少F磨的给煤量,出口温度尽量提高。
4、在进行磨辊提升操作前,盘上人员应将给煤量减至最小,避免磨煤机堵,并且同时关闭热风,防止磨出口温度高来急停。同时对相应的磨煤机出力进行调整,如果空转磨煤机不能消除振动,则启备用磨,并移交检修 处理。
引风机跳闸后,炉膛负压冒正,引起送风机在关动叶过程中抢风引起失速保护动作,实际上失速保护并未对风机本体造成影响,振动没有增大
1、建议将送风机失速保护改为信号或与振动相与发跳闸信号。
2、送风机跳闸后,减少了对炉膛负压的冲击,但必须立即增大运行送风机处理,防止低风量MFT动作。
3、引风机跳闸后,应注意送风机的调整,防止送风机跳闸后造成锅炉熄火。
立盘与运行人员操作台隔得过远,对所发报警看不清楚
1、建议将立盘上报警信号能否做到DCS上,有利于监视。
引风机润滑油泵逆止门、控制信号回路可能存在问题,在进行定期切换过程中回发润滑油压低信号
1、联系维修部检查,加强维护。
2、定期切换过程中,需确认备用泵启动后,油压必须又明显上升后,并运行几分钟后方可停原运行泵。
3、对于有出口门的泵的切换,除保证备用泵启动后压力上升,在停原运行泵之前,最好缓慢关闭泵出口门,并密切注意母管压力,如有异常,立即恢复,否则在关闭出口门后在停运,在开出口门备用过程中同样要注意母管压力的变化,如有异常立即恢复。
在低于480MW已下,启动磨煤机需要有两层完整的油层运行,且由于油枪火检检不到火,故强制油火检,并且需要将油抢投入后方可启磨,在紧急情况下,热工人员不在,无法启磨。同时强制油火检后,锅炉的全炉膛灭火保护不能来,对锅炉的安全运行留下隐患
1、建议将煤层点火允许条件中必须有“两个完整油层或负荷大于480MW”进行修改。根据锅炉热负荷可适当放宽限制。(现已将该点火允许条件改为“必须一个完整油层或负荷大于350MW”。
磨煤机振动原因主要是由于给煤中铁块过多。
1、建议从源头上尽量减少原煤中铁快、木块,增加除铁器、除木器。并加强“三块”的消除工作。 在进行磨煤机振动的处理过程中,C磨被误停一次,但当事人主动说出,并再次启动被停磨
1、在事故处理时不要慌乱,要在确认故障 的情况下进行处理。
2、在事故处理过程中,对辅机的启停更要重视,要认清对话框,避免事故扩大。
对于抢合后跳闸现象的判断,以及对抢合的认识需要加强
1、对重要辅机的跳闸,除电泵、主要的润滑油泵或备用泵不联动的情况下等可以抢合外,在一般情况下不要抢合,先将工况处理稳定后在进行处理。
2、在对大电机的抢合之前,必须判断无任何电气保护信号,最好先检查一下跳闸首出,并确认相关参数。
3、对抢合后跳闸的判断,在启动指令发出后,“启动”按钮上会有指令发出信号,红点出现在“启动”按钮上,但随即跳闸,开关状态未改变,由于时间短,甚至看不到启动电流。
报警一览表无油压报警
1、完善报警一览表,应将主要报警全部做进去,便于监视。
2、对报警进行分类,对意义不大的报警进行过滤,减少报警的量,便于值班员判断和监视。