#6机跳闸分析报告
详细内容
****电厂#6机(300MW)跳闸分析报告 报告单位:****部 报告日期:****/**/**一:简况(运行方式、时间、地点、象征、经过): ****年*月**日16:36 :50, #6机组负荷290MW。#6机“发变组保护A柜装置报警”、“发变组保护B柜装置报警”、“高厂变B分支保护动作”、“6KVⅥ段B母线电压异常”信号发出,6006B开关掉闸,6306B开关闪光,6KVⅥ段B母线电压消失。#6炉B一次风机、B送风机、B磨煤机、C磨煤机等掉闸。汽机侧B循泵、B开式泵、B闭式泵、B汽泵前置泵、B凝结水泵,B汽泵跳闸。同时燃料#7乙带停机,所有犁煤器上位机显示无信号、煤水B段电源失电。#6炉内燃烧恶化,16:37:19 MFT动作灭火,联跳机、电。MFT首出“火焰丧失”。 检查#03高备变无保护动作,#6发变组保护柜上“外部重动1跳闸”信号发出。16:38合上6306B开关充电正常。关闭高排至辅汽联箱手动门,维持A汽泵运行。16:43 6306B开关跳闸,6KVⅥ段B母线失电。16:54 400V工作段B倒为联络开关供电,16:55 400V公用段B倒为联络开关供电,16:58 6KV煤水段B倒为联络开关供电。17:10将6006B、6306B开关停电,将6KV VI段B段母线所有负荷开关停电。测量6KVB段母线绝缘正常。17:33转子静止,惰走55分钟,投入盘车。17:41燃料运行在合上斗轮机开关后,发现电缆冒烟,立即拉开开关,检查发现A、C两相保险熔断,告知值长。17:47合上6306B开关,对6KV VI段B母线充电正常。各负荷开关恢复送电。18:28 400V工作段B倒为工作电源供电;18:45 400V公用段B倒为工作电源供电。19:59 6KV煤水段B倒为工作电源供电。19:08启动B吸送风机正常。19:21点火。20:46启动A磨,21:44启动B磨。21:18#6机冲转。21:34#6发电机并列,汇报省调、市调、集团生产值班室。21:44切换厂用电。 二:原因与责任分析: 1:#6机变保护检查: 6KV Ⅵ段B母线分支零序过流I段动作跳闸,过流I段定值2.5A,1秒投跳闸,CT变比600/5。零序过流I段实际动作值为4.09A,已达到定值,动作正确。 悬臂斗轮机保护检查:过流III段 IA第一次动作11.45A,第二次动作11.54A,过流III段定值为0.9A,1秒跳闸,CT变比40/1,已达到动作条件,实际核对定值正确。高压零序I段定值0.1A,时限1秒,实际核对定值正确。开关停电后,对保护装置、二次回路进行全面检查、校验,整组试验良好。 2:6KV煤水段B保护检查: 零序过流保护不投入,过流保护I段定值3.7A, 0.6秒,过流保护II段定值1.9A,1.3秒,两段保护投入,但未达到定值。 3:悬臂斗轮机变压器、开关检查:检查无问题,绝缘测试良好。 4:斗轮机一次电缆检查: 发现斗轮机侧电缆绕线器处高压电缆接地短路,绝缘烧损。 经上分析: 1、斗轮机侧电缆绕线器处高压电缆接地短路,绝缘烧损。保护动作出口但开关未跳闸,原因系二次插头接触不良。造成#6机6KV Ⅵ段B母线分支跳闸,导致锅炉灭火。是本次事故的直接原因。 2、悬臂斗轮机保护配置的过流III段和高压侧零序I段动作时间均为1秒,而上级输煤段6161B1开关未配置零序电流保护,再上级#6机高厂变B分支零序过流动作时间也为1秒,没有实现时限的配合。是造成本次事故扩大的主要原因。 3、燃料运行人员判断不当,检查不到位,汇报值长不及时,增加了本次事故处理难度。 三:暴露的问题与不足: 1、煤水系统各级设备的运行定值,特别是需要上下级配合的零序保护和过流保护,不能实现选择性,煤水6KV电源回路未设置零序保护,降低了切除故障的可靠性。 2、煤水段6KV开关设备自投运以来未进行系统规范的检修,给机组稳定运行带来隐患。 3、6KV Ⅵ段B母线失电,机炉侧所有运行的B侧动力失电,导致炉内燃烧恶化,同时RB未投入,造成锅炉MFT、联跳机电。 4、燃料运行值班人员执行调度规程不到位,未详细检查各设备动作情况,对突发事件判断处理能力差,事故处理能力差,没有及时发现母线失电和斗轮机开关故障。 5、对综保显示不熟悉,发生的异常情况没有及时汇报值长,只是根据综保面板显示低电压而认为是低电压跳闸,反映出燃运值班人员电气操作技能差。 6、燃料管理粗放,缺陷管理水平差,对现场异常情况的危害估计不足,对电气运行知识培训效果差,没有从根本上狠抓安全技能、专业技能培训的落实。 7、启动过程,设备可靠性不高,延长了开机时间。 8、各专业配合、现场协调指挥方面存在不默契。 9、#5、6炉炉前油压正常维持0.7Mpa,协调运行不稳,紧急情况下不能及时投油助燃。 四:防范及整改措施: 1、已对悬臂斗轮机6KV高压电缆绝缘损伤处进行临时绝缘处理。近期实施更改计划(电缆材料已到货),将电缆机构改造为单股厚绝缘拖链式。 2、对悬臂斗轮机6KV电源开关本体进行全面检查,对控制及二次回路进行了全面检查、紧固。 3、对厂用电系统及动力定值进行全面核查,对电源及动力设备的零序保护及过流保护重新整定、核算,确保与上级开关相应保护实现配合。 4、结合本次事件,举一反三,对三期输煤系统所属设备进行专项全面检查,对查出的问题列出整改计划并及时落实整改,保证设备完好。 5、全面组织学习《调度规程》,严格执行调度纪律,严肃值班纪律,特别是发生问题时及时进行沟通和汇报。现场所有设备均属值长管辖,任何部门、专业出现异常情况要在第一时间向值长汇报,涉及两个部门管辖的电气系统操作要在值长的统一指挥下进行 6、加强燃料值班人员的业务学习培训,主要是电气设备的操作和有关保护的学习,请有经验的电气运行人员给燃料运行人员讲解有关电气操作技能和有关保护知识,切实提高人员的操作技能和事故应急处理能力。 7、事故处理必须执行“不清勿动”的原则,特别是有关母线事故,所有动力送电,必须汇报值长同意后方可进行有关操作,跳闸设备送电前必须摇测绝缘合格。 8、加强缺陷管理,发生缺陷及时登录缺陷管理系统,严格验收制度,避免重复缺陷。 五:单位意见: 检修部意见: 1、斗轮机拖链到货后,立即组织改造,消除斗轮机电缆在运行过程中因长时间拖动造成损伤,消除事故隐患。 2、认真落实执行好上述防范措施。 3、对输煤系统电气、燃料两个专业对所属设备进行全面排查制订计划限期整改。 运行部意见: 在本次事件中暴露的问题应按照举一反三的原则,认真进行总结,切实提高值班人员的事故处理水平和业务素质。对设备存在的问题制定防范措施,杜绝类似事故的重复发生。 燃料部意见: 本次事件反映出燃料部电气操作环节存在诸多问题,集中体现在值班人员受习惯性操作思维影响,不能正确通过联系汇报确认系统停运的真正原因,接到上级母线失电的通知时,因为本侧之前工作正常就片面认为非本侧故障,失电后进行的检查不细致规范,操作不当,执行《调度规程》严重不足,未能和值长进行有效沟通,没有及时了解机组发生非停,盲目准备上煤。虽未造成扩大事故,但性质严重。在现有人员条件下,一方面,及时聘请电气运行人员进行系统培训,一方面,各班在以后的操作中,只要涉及母线操作和事故处理,必须严格执行燃料部到位制度,及时通知车间有关管理人员到位监护。